
一、废水项目概述
某功率半导体有限公司主要产生如下:含氟清洗废水、研磨清洗废水、有机废水(因产水量较少,浓度高,委托第三方处置单位处置)、酸碱废水,废水性质主要为清洗废水,浓度较低,容易处理。废水经过系统处理后达到国家污水综合排放标准级标准和纳管排放。
二、废水设计技术规范及相关标准
本污水处理项目的设计,施工与安装严格执行国家的专业技术规范与标准,其主要规范与标准如下:
●《污水综合排放标准》GB8978-1996●《钢结构设计规范》GB50017-2017●《固定式钢梯和平台要求》GB 4053—2009●《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009●《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-2011●《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GBT50062-2008●《电气装置施工及验收规范》GB-50254-96●《分散型控制系统工程设计规范》HGT-20573-2012●《工业与民用供配电系统设计规范》GB-50052-2009●《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-2011● 客户提供的环评资料三、废水水质和水量情况
该厂区主要废水生产废水来源于以下:
3.1、含氟清洗废水及处理单元预估出水情况处理工艺项目水量(t/a)pHCOD(mg/l)SS(mg/l)F-(mg/l)氯化物(mg/l)一级反应沉淀池进水115203-4502530030出水115204-54017.56030去除效率%-/203080/二级反应沉淀池进水115204-54017.56030出水115205-63271230去除效率%-/206080/pH调节池进水115205-63271230出水115206-932712303.2、研磨清洗废水及处理单元预估出水情况处理工艺项目水量(t/a)pHCOD(mg/l)SS(mg/l)反应沉淀进水38406-9100800出水38407-10100200去除效率%-/075pH调节池进水38407-10100200出水38406-91002003.3、含有机物清洗废水
有机清洗废水排放量较少,只为144m3/a,经现场收集后委托有资质单位处理处置。
3.4、酸碱废水及处理单元预估出水情况处理工艺项目水量(t/d)pHCODSS氨氮总氮总磷硫酸盐氯化物一级反应沉淀进水772204-76020015401080070出水772205-848301536540070去除效率%//2085/105050/二级中和进水772205-848301536540070出水772206-943301536540070去除效率%//10//////pH调节池进水772206-943301536540070出水772206-943301536540070经详细了解,该废水主要污染物为PH、SS值,废水性质简单,水质较稳定,未见明显复杂成分。经过化学调整PH和混凝沉淀后,可以保证完全达标。
四、处理出水指标
该生产清洗废水经处理后排放,参考标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996标准,具体监测因子及水质指标见下表。
污水排放标准 单位:mg/L (pH值除外)污染物名称水质标准限值标准来源pH6~9《污水综合排放标准》GB8978-1996级标准BOD5300COD500SS400NH3-H25动植物油10石油类20磷酸盐(以p计)5总氮/氨氮25氟化物20五、
清洗废水处理工艺
5.1工艺流程图

5.2 前处理清洗废水处理工艺方案的选择与确定
5.2.1含氟废水工艺说明
含氟清洗废水进入含氟清洗废水收集池后,经过PH调整、并添加氯化钙(CaCl2)产生无害的氟化钙(CaF2)沉淀,经投加混凝剂(PAC)、絮凝剂(PAM)进行混凝沉降,总除氟效率达到96%以上。含氟废水采用氯化钙作沉淀剂处理工艺,为成熟可靠工艺。
5.2.2研磨废水处理工艺说明
研磨清洗废水进入研磨废水收集池均质后,通过提升泵提升,调整pH值后加入PAC,PAM充分反应后,进入斜管沉淀池,总除SS效率达到90%,处理后废水经pH调节槽进入排放系统,产生的污泥进入污泥槽,经污泥脱水形成泥饼,外运。
5.2.3酸碱废水处理工艺说明
一般酸碱废水采用酸碱中和法处理,酸碱废水经管道收集后流入废水处理站的酸碱废水收集池;依次进入PH调整池,PH调整池中设计PH在线检测仪,根据PH情况,添加碱液后,再投加一定量的PAC和PAM絮凝剂后,进入沉淀池,防止SS值超标。
经沉淀后的废水进入pH调节槽,经检测合格后(pH值达到6~9范围内)排入公司生产废水排水管道。